上海某国际车企厂废水处理遇阻!依维普利旧改:COD3000→500的关键在这
- 2025-09-22
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- 深圳市依维普科技有限公司
上海某国际车企厂废水处理遇阻!依维普利旧改:COD3000→500的关键在这
某国际汽车零部件头部企业上海工厂,生产中产生大量乳化液/清洗液废水,原“蒸发后直接回用”工艺因设备/设计问题导致出水水质不达标,存在强烈改造需求。依维普采用利旧改造核心方案,配套UF陶瓷膜系统、RO反渗透系统,并新增1 套软化水系统(补充清洗工序水量不足),最终实现出水达三级排放标准,可排放或回用,同时避免大量固定资产投资浪费。
项目背景:客户痛点与问题
客户主体:某国际汽车零部件头部企业(上海工厂),属于汽车制造核心配套领域,对废水处理的稳定性、达标率要求高。
废水情况:生产工艺中持续产生乳化液废水、清洗液废水,原处理规模为2m³/d(蒸发器蒸馏水水量)。
原工艺缺陷:采用 “废水蒸发后直接回用” 工艺,但因设备选型、设计不合理,导致出水水质不达标,关键指标如下:
改造方案:核心策略与配置
核心思路:采用利旧改造模式,最大化利用客户现有蒸发器设备,避免大量固定资产重复投资,降低项目总成本。
核心处理系统:搭配 “UF 陶瓷膜系统 + RO 反渗透系统”,针对原蒸发水的高 COD、高污染物问题进行深度净化,确保出水达标。
配套补充系统:新增1套软化水系统,专门解决客户 “清洗工序水量不足” 的生产痛点,实现 “废水处理 + 生产补水” 双重价值。
工艺流程:预处理-蒸发-净化
废水预处理:废水先进入废水缓存箱,依次经过浮油分离、pH 调节、消泡剂添加,再通过纸袋过滤(相分离器) 去除固体杂质;
核心蒸发:预处理后的废水进入原有蒸发器(利旧) ,产出 95% 蒸馏水和 5% 浓缩液(浓缩液暂存后委外处理);
深度净化:95% 蒸馏水进入UF 陶瓷膜系统过滤,再进入RO 反渗透系统进一步提纯;
终端处置:净化后出水进入出水缓存箱,可直接排放或回用;系统配套自动清洗功能,保障长期稳定运行。
项目效果:关键指标达标
改造后出水完全满足三级排放标准,具体检测指标如下表:
项目价值:实现双重效益
成本控制:利旧改造模式减少固定资产投资浪费,降低客户初期投入;
环保合规:出水达三级排放标准,解决客户环保合规压力;
生产支撑:软化水系统补充清洗工序水量,保障生产连续性,实现 “处理废水 + 服务生产” 双重效益。
项目关键问题解读
1.客户原废水处理工艺短板是什么?
客户原工艺为 “废水蒸发后直接回用”,核心缺陷是设备/设计不合理,导致出水水质无法满足排放或回用要求;关键水质短板体现在:① CODcr 高达 3000mg/L(远超达标阈值);②pH值9-10(偏碱性,需调节);③ 总磷20mg/L,且未提及氟化物、重金属等指标的有效控制,整体水质稳定性差,无法支撑生产回用或合规排放。
2.依维普 “利旧改造” 为何能解决客户问题?
① 核心处理系统(UF陶瓷膜+RO反渗透):UF 陶瓷膜可截留原蒸发水中的胶体、乳化油、部分有机物,初步降低COD;RO反渗透进一步去除小分子污染物、重金属离子(如镍),最终将COD控制在≤500mg/L,总磷≤8mg/L,解决 “水质不达标” 核心痛点;② 配套软化水系统:不直接参与废水净化,而是针对性解决客户 “清洗工序水量不足” 的生产需求,避免因水量短缺影响生产,实现 “废水处理 + 生产保障” 的协同价值;两者结合既利用旧设备控制成本,又兼顾水质与生产需求。
3.该项目达成的效益体现在哪些具体层面?
① 环保效益:改造后出水达到三级排放标准,具体包括COD≤500mg/L、镍≤0.07mg/L、硫化物≤1mg/L 等,解决客户环保合规压力,无二次污染风险(如浓缩液仅 5% 且委外处理,无异味产生);② 经济效益:一是利旧改造减少固定资产重复投资,避免设备浪费;二是 95% 蒸馏水经净化后可回用,降低新水采购成本;三是软化水系统补充清洗水量,减少因水量不足导致的生产停工损失,间接提升生产效率。
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